润滑油糠醛装置的腐蚀与防护(4)

《润滑油》
2009-07-27
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    2.4采用化学防腐技术,降低糠醛酸度

    上述措施都是采用了物理防腐措施,虽然在一定程度上起到缓蚀作用,但由于这种措施既不能阻止糠醛氧化,也不能中和糠醛氧化物,无法从根本上达到减轻对设备腐蚀的目的。而利用化学防腐技术,在润滑油糠醛精制装置中注入DY-06脱酸剂,通过酸碱中和反应降低系统糠醛酸度,提高糠醛精制效果,降低精制油中和值[4],从而降低整个装置的设备腐蚀。DY-06脱酸剂是有机大分子氨,其作用机理就是通过酸碱中和反应降低系统糠醛酸度,提高糠醛精制效果,降低精制油中和值。

    在2006年大修时,装置选择在水溶液系统的容3/1底出口阀后加入,这样脱酸剂水溶液和系统的水溶液到达水溶液罐时混合得更均匀。脱酸剂和水溶液罐中的糠醛酸及糠醛溶解的环烷酸发生中和反应,中和产物随水溶液进入水溶液回收塔,并随塔排水排出,湿糠醛循环回塔6,从而达到降低装置循环糠醛的酸度。

    装置加入DY-06脱酸剂后系统糠醛酸度有较大辐度的下降,并且能将糠醛酸度控制在10mgKOH/100mL以下,精制油的中和值可控制在0.05mgKOH/g以下,循环糠醛、湿糠醛以及水溶液的酸度均不同程度下降,而脱水塔排水pH值明显上升,均值大于7略显碱性,对装置设备防腐明显。

    2.5相变腐蚀的对策

    (1)进一步优化工艺管线,尽量减少弯头、变径的用量,以便介质流动平缓,避免压力陡升陡降。

    (2)加热炉管急弯弯头采用耐糠醛腐蚀性能良好的材质,以保证其安全运行。

    (3)针对装置的自产汽发生系统所用的软化水中有氧的问题,从工艺方面进行了改变。目前,装置的自产蒸汽系统的水主要来自于轻质酮苯装置1MPa伴热蒸汽后疏水器的冷凝水,该冷凝水水质好含氧少,大大减少了软化水预热器和蒸发塔顶糠醛换热器的糠醛氧化,造成设备腐蚀,并且提高了装置优化节能。

    (4)目前,装置的相变部位管径主要由传送物料的需要来确定,而不能为防腐需要改变工艺,故而只能从材质方面入手,不锈钢就有抗这种腐蚀的能力,因这种涡流冲击腐蚀大多要酸性腐蚀混合在一起才起作用,不锈钢有强列的抗酸蚀能力,因而也能有效抵抗这种涡流冲击腐蚀。

    3结论

    (1)中国石化茂名分公司糠醛精制装置在设备防腐、防焦方面采取了一系列行之有效的措施,成功地防止和抑制了设备的腐蚀现象,值得同类装置借鉴。

    (2)优化工艺操作、完善防腐措施、升级易腐蚀部位的材质是解决设备腐蚀的一条可取之路。

    (3)设备的腐蚀状况关系到整个系统的正常运行。因此,设备防腐工作是一项漫长而艰巨的工作,随着原料油性质的改变以及含硫量、酸值提高,装置将会遇到更多的新腐蚀问题,如何根治设备腐蚀、结焦是我们今后的工作重点。

    

    参考文献:

    [1]魏宝明.金属腐蚀理论及应用[M].北京:化学工业出版社,1988.

    [2]郭建,施宝昌.糠醛精制设备中脱水塔的腐蚀原因分析[J].石油炼制与化工,1995,26(8):27-39.

    [3]杨福成.腐蚀与防护[J].炼油设计,1995,24(2):1-9.

    

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